Дмитрий Валерьевич Осипов, Павел Юрьевич Иванов, Евгений Юрьевич Дульский, Андрей Сергеевич Ковшин, Константин Евгеньевич Пронин
{"title":"INVESTIGATION OF THE DENSITY OF POLYMER VALVES FOR PNEUMATIC EQUIPMENT","authors":"Дмитрий Валерьевич Осипов, Павел Юрьевич Иванов, Евгений Юрьевич Дульский, Андрей Сергеевич Ковшин, Константин Евгеньевич Пронин","doi":"10.36535/0236-1914-2023-07-7","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"В статье исследован вопрос плотности пневматических клапанов, изготовленных при помощи технологий фотополимерной 3d-печати. Данные исследования проводятся в рамках научной работы по повышению эффективности автоматических пневматических тормозов грузового поезда путем снижения истощимости тормозной системы при циклических торможениях. Для решения поставленной задачи предлагается модернизация однотрубной тормозной системы путем обеспечения двухтрубного питания, с разработкой нового высокопроизводительного пневматического редуктора, изготовленного при помощи аддитивных технологий, служащего для дополнительного питания запасных резервуаров вагонов поезда. Однако, основной проблемой, существенно затрудняющей разработку такого прибора, является сложность изготовления клапанной пары в виду несовершенства контактной поверхности клапана и седла по причинам, связанным со свойствами структуры печатных деталей. Ступенчатость поверхности обусловлена методом изготовления изделий основанном на послойном наплавлении пластиковой нити при помощи 3d принтера. Решением данной проблемы является разработка клапанной пары на мягкой посадке, где сам клапан выполнен при помощи фотополимерной 3d печати, а седло для него изготовлено из резины средней жесткости, так как фотополимерная печать обладает существенно меньшей ступенчатостью. Однако, как было выявлено, существенное влияние на плотность такой клапанной пары оказывает площадь контакта клапана и седла, что приводит к необходимости применения более жестких пружин для создания требуемого нагружения с целью устранения утечек сжатого воздуха из области высокого давления в область с более низким давлением в камерах редуктора.\n This article examines the issue of the density of pneumatic valves manufactured using photopolymer 3D printing technologies. These studies are carried out within the framework of scientific work to improve the efficiency of automatic pneumatic brakes of a freight train by reducing the exhaustion of the braking system during cyclic braking. To solve this problem, it is proposed to modernize the single-tube braking system by providing two-tube power, with the development of a new high-performance pneumatic gearbox manufactured using additive technologies, which serves for additional power supply of spare tanks of train cars. However, the main problem that significantly complicates the development of such a device is the complexity of manufacturing a valve pair due to imperfections of the contact surface of the valve and seat for reasons related to the properties of the structure of printed parts. The gradation of the surface is due to the method of manufacturing products based on layer-by-layer deposition of plastic thread using a 3d printer. The solution to this problem is the development of a valve pair on a soft landing, where the valve itself is made using photopolymer 3d printing, and the seat for it is made of medium-hardness rubber, since photopolymer printing has a significantly lower step. However, as it was found, the contact area of the valve and the seat has a significant effect on the density of such a valve pair, which leads to the need to use stiffer springs to create the required loading in order to eliminate leaks of compressed air from the high-pressure area to the area with lower pressure in the gearbox chambers.","PeriodicalId":247749,"journal":{"name":"Транспорт: наука, техника, управление","volume":"53 s44","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-07-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Транспорт: наука, техника, управление","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36535/0236-1914-2023-07-7","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
В статье исследован вопрос плотности пневматических клапанов, изготовленных при помощи технологий фотополимерной 3d-печати. Данные исследования проводятся в рамках научной работы по повышению эффективности автоматических пневматических тормозов грузового поезда путем снижения истощимости тормозной системы при циклических торможениях. Для решения поставленной задачи предлагается модернизация однотрубной тормозной системы путем обеспечения двухтрубного питания, с разработкой нового высокопроизводительного пневматического редуктора, изготовленного при помощи аддитивных технологий, служащего для дополнительного питания запасных резервуаров вагонов поезда. Однако, основной проблемой, существенно затрудняющей разработку такого прибора, является сложность изготовления клапанной пары в виду несовершенства контактной поверхности клапана и седла по причинам, связанным со свойствами структуры печатных деталей. Ступенчатость поверхности обусловлена методом изготовления изделий основанном на послойном наплавлении пластиковой нити при помощи 3d принтера. Решением данной проблемы является разработка клапанной пары на мягкой посадке, где сам клапан выполнен при помощи фотополимерной 3d печати, а седло для него изготовлено из резины средней жесткости, так как фотополимерная печать обладает существенно меньшей ступенчатостью. Однако, как было выявлено, существенное влияние на плотность такой клапанной пары оказывает площадь контакта клапана и седла, что приводит к необходимости применения более жестких пружин для создания требуемого нагружения с целью устранения утечек сжатого воздуха из области высокого давления в область с более низким давлением в камерах редуктора.
This article examines the issue of the density of pneumatic valves manufactured using photopolymer 3D printing technologies. These studies are carried out within the framework of scientific work to improve the efficiency of automatic pneumatic brakes of a freight train by reducing the exhaustion of the braking system during cyclic braking. To solve this problem, it is proposed to modernize the single-tube braking system by providing two-tube power, with the development of a new high-performance pneumatic gearbox manufactured using additive technologies, which serves for additional power supply of spare tanks of train cars. However, the main problem that significantly complicates the development of such a device is the complexity of manufacturing a valve pair due to imperfections of the contact surface of the valve and seat for reasons related to the properties of the structure of printed parts. The gradation of the surface is due to the method of manufacturing products based on layer-by-layer deposition of plastic thread using a 3d printer. The solution to this problem is the development of a valve pair on a soft landing, where the valve itself is made using photopolymer 3d printing, and the seat for it is made of medium-hardness rubber, since photopolymer printing has a significantly lower step. However, as it was found, the contact area of the valve and the seat has a significant effect on the density of such a valve pair, which leads to the need to use stiffer springs to create the required loading in order to eliminate leaks of compressed air from the high-pressure area to the area with lower pressure in the gearbox chambers.
文章研究了通过光聚合物 3d 印刷技术制造的气动阀门的密度问题。这项研究是在科学工作框架内进行的,目的是通过降低制动系统在循环制动时的耗竭率来提高货物列车自动气动制动器的效率。为解决这一问题,建议通过提供双管供气来更新单管制动系统,同时开发一种新型高性能气动减速器,该减速器采用添加剂技术制造,可作为列车车厢储备罐的额外供气装置。然而,严重阻碍这种装置开发的主要问题是,由于与印刷部件结构特性有关的原因,阀和阀座的接触面不完美,导致难以制造阀对。造成表面不完美的原因是使用 3d 打印机逐层融合塑料丝的制造方法。解决这一问题的方法是开发软配合阀对,其中阀本身是通过光聚合物 3d 打印制造的,阀座由中等硬度的橡胶制成,因为光聚合物打印的阶跃度明显较低。然而,研究发现,对这种阀组密度有重大影响的是阀和阀座的接触面积,这导致需要使用较硬的弹簧来产生所需的负荷,以消除压缩空气从高压区泄漏到变速箱腔室的低压区。本文探讨了使用光聚合物 3D 打印技术制造的气动阀的密度问题。这些研究是在科学工作框架内进行的,目的是通过减少制动系统在循环制动过程中的耗竭来提高货运列车自动气动制动器的效率。为解决这一问题,建议通过提供双管动力来实现单管制动系统的现代化,同时开发一种使用添加剂技术制造的新型高性能气动变速箱,用于为火车车厢的备用油箱提供额外动力。然而,使这种装置的开发变得非常复杂的主要问题是,由于与印刷部件结构特性相关的原因,阀门和阀座的接触面存在缺陷,导致阀门对的制造非常复杂。表面的渐变是由于使用 3d 打印机逐层沉积塑料线的产品制造方法造成的。解决这一问题的方法是开发软着陆上的一对阀门,其中阀门本身使用光聚合物 3d 打印制造,而阀门座则使用中等硬度的橡胶制造,因为光聚合物打印的步骤明显较低。然而,研究发现,阀和阀座的接触面积对这种阀对的密度有很大影响,因此需要使用较硬的弹簧来产生所需的负荷,以消除压缩空气从高压区泄漏到变速箱腔内压力较低的区域。