IMPLEMENTASI DAN ANALISIS KENDALI KECEPATAN PADA MOTOR BLDC 1 KW TANPA BEBAN MENGGUNAKAN ALGORITMA PID

Fatkhur Rohman, M. N. Huda
{"title":"IMPLEMENTASI DAN ANALISIS KENDALI KECEPATAN PADA MOTOR BLDC 1 KW TANPA BEBAN MENGGUNAKAN ALGORITMA PID","authors":"Fatkhur Rohman, M. N. Huda","doi":"10.33795/eltek.v17i2.160","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Saat ini motor Brushless Direct Current (BLDC) banyak diaplikasikan di berbagai bidang dikarenakan memiliki keunggulan dibandingkan motor Direct Current (DC). Namun, untuk menghasilkan respon kecepatan yang diharapkan, motor BLDC tersebut membutuhkan suatu pengendalian. Salah satu pengendali kecepatan adalah menggunakan algoritma Proporsional, Integral, dan Derivatif (PID). Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang kendali kecepatan  PID pada motor BLDC 1 kW berbasis arduino uno menggunakan Matlab Simulink, dan untuk mengetahui pengaruh variasi nilai parameter Kp, Ki, Kd terhadap respon kecepatan motor BLDC 1 kW. Selain itu, untuk menghasilkan respon kecepatan motor dengan rise time yang cepat, overshoot yang kecil dan error steady state yang rendah. Metode Pengambilan data dilakukan dengan cara memvariasikan nilai parameter PID menggunakan blok diagram Matlab Simulink yang dieksekusi oleh Arduino Uno. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi nilai parameter PID mempengaruhi respon kecepatan motor BLDC 1 kW. Dengan cara trial & error didapatkan nilai parameter PID terbaik dengan nilai Kp=1,5; Ki=10,5; dan Kd=0,04. \n  \nCurrently Brushless Direct Current (BLDC) motor is widely applied in various fields because it has advantages over Direct Current (DC) motor. However, to produce the expected speed response, the BLDC motor requires a control. One of the speed controllers is using Proportional, Integral and Derivative (PID) algorithm. The purpose of the study was to design the PID speed control on the BLDC motor based on arduino uno in Matlab Simulink, and to know the effect of variations in the parameter values Kp, Ki, Kd to the speed response of BLDC 1 kW motor. In addition, to produce motor speed response with a fast rise time, a small overshoot and a low steady state error. The method of data retrieval is done by varying the value of the PID parameter using the block diagram Matlab Simulink executed by Arduino Uno. The results showed that variations in the value of the PID parameter affected the speed response of the BLDC 1 kW motor. By trial & error, the best PID parameter values are obtained with the value Kp = 1.5; Ki = 10.5; and Kd = 0.04.","PeriodicalId":53405,"journal":{"name":"Jurnal Eltek","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-11-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"3","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Eltek","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.33795/eltek.v17i2.160","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 3

Abstract

Saat ini motor Brushless Direct Current (BLDC) banyak diaplikasikan di berbagai bidang dikarenakan memiliki keunggulan dibandingkan motor Direct Current (DC). Namun, untuk menghasilkan respon kecepatan yang diharapkan, motor BLDC tersebut membutuhkan suatu pengendalian. Salah satu pengendali kecepatan adalah menggunakan algoritma Proporsional, Integral, dan Derivatif (PID). Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang kendali kecepatan  PID pada motor BLDC 1 kW berbasis arduino uno menggunakan Matlab Simulink, dan untuk mengetahui pengaruh variasi nilai parameter Kp, Ki, Kd terhadap respon kecepatan motor BLDC 1 kW. Selain itu, untuk menghasilkan respon kecepatan motor dengan rise time yang cepat, overshoot yang kecil dan error steady state yang rendah. Metode Pengambilan data dilakukan dengan cara memvariasikan nilai parameter PID menggunakan blok diagram Matlab Simulink yang dieksekusi oleh Arduino Uno. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi nilai parameter PID mempengaruhi respon kecepatan motor BLDC 1 kW. Dengan cara trial & error didapatkan nilai parameter PID terbaik dengan nilai Kp=1,5; Ki=10,5; dan Kd=0,04.   Currently Brushless Direct Current (BLDC) motor is widely applied in various fields because it has advantages over Direct Current (DC) motor. However, to produce the expected speed response, the BLDC motor requires a control. One of the speed controllers is using Proportional, Integral and Derivative (PID) algorithm. The purpose of the study was to design the PID speed control on the BLDC motor based on arduino uno in Matlab Simulink, and to know the effect of variations in the parameter values Kp, Ki, Kd to the speed response of BLDC 1 kW motor. In addition, to produce motor speed response with a fast rise time, a small overshoot and a low steady state error. The method of data retrieval is done by varying the value of the PID parameter using the block diagram Matlab Simulink executed by Arduino Uno. The results showed that variations in the value of the PID parameter affected the speed response of the BLDC 1 kW motor. By trial & error, the best PID parameter values are obtained with the value Kp = 1.5; Ki = 10.5; and Kd = 0.04.
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
bldc1kw电动机无PID控制范围的实现与分析
目前,由于其与直流电机相比具有优势,许多领域都被应用于Brushless Direct Current (BLDC)。然而,要产生预期的速度响应,BLDC电机需要控制。其中一个速度控制是使用比例算法、集成算法和导数。本研究的目的是利用Matlab、Ki、Kd参数变化对BLDC 1 kW响应的影响,在arduino uno基础上设计一个基于arduino uno的PID速度控制。此外,它通过快速上升、轻微超速和低稳态误差来产生运动速度响应。数据检索方法是通过使用Arduino Uno (Arduino Uno)执行的Matlab Simulink图表来改变PID参数的值。研究表明,PID参数的变化影响了BLDC 1 kW的速度反应。通过试验和错误,获得最好的PID参数值为Kp= 1.5;Ki = 10.5;和Kd = 0.04。目前直流直流,摩托车经常应用于不同的领域,因为它是直流流动的优势。However,执行预期速度响应,BLDC电机请求控制。其中一个速度控制者使用的是比例、不可分割和衍生物算法。研究的目的是在Matlab Simulink中设计在arduino uno上的速度控制,并了解Kp值、Ki、Kd对BLDC 1 kW电机的有效性。另外,生产速度马达响应的速度快,低流量和稳定状态的错误。检索数据的方法是由具有价值的PID参数使用区块Matlab框图Arduino Uno执行的拟像。推荐人指出,在PID的价值范围内存在差异,参数影响BLDC 1 kW电机的速度反应。通过试验和错误,最好的PID参数与价值为Kp = 1.5;Ki = 10。5;Kd = 0.04
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
1
审稿时长
4 weeks
期刊最新文献
Rancang bangun alat kasir barang otomatis berbasis RFID Peningkatan efisiensi sistem PLTS melalui optimasi susunan array panel surya Studi penyebab dan penanganan fail detection pada shinkawa vibration sensors unit circulating water pump di PT. X menggunakan metode root cause failure analysis Analisa response transient cascade control temperature dan pressure pada furnace PT. Z menggunakan metode direct synthesis Sintesis Dan Karakterisasi Material Katoda LiMn0,7Fe0,3-xNixPO4/C Dengan 0 ≤ X ≤ 0,2 Dalam Aplikasi Baterai Litium-Ion
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1