Pub Date : 2023-07-13DOI: 10.37905/jjeee.v5i2.19576
H. Husain, Herlinda Herlinda, Kasmawaru Kasmawaru, Nurdiansah Nurdiansah, Erna Erna, Andi Hasriadi Putra
Vespa menjadi skuter legendaris yang tak lekang oleh waktu. Populasi Vespa dengan mesin 2 tak, alias Vespa lawas masih banyak berseliweran dan sangat mudah dijumpai. Banyak pengguna sepeda motor vespa klasik yang tak paham mengenai perbaikan kendaraan sehingga, butuh mekanik atau bengkel jika kendaraan mereka mengalami masalah ataupun kerusakan. Apabila kendaraan motor mereka mengalami kerusakan maka perlu dibawa ke bengkel untuk diperbaiki oleh ahlinya. Namun masih adanya kendala yang dialami mekanik yaitu harus mencari tahu apa permasalahannya, dikarenakan banyak mekanik atau teknisi baru yang belum paham tentang kerusakan-kerusakan motor vespa tersebut. Pada penelitian ini penulis membuat sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosis kerusakan pada motor vespa klasik. Metode penelitian menggunakan forward chaining untuk mengukur suatu fakta berdasarkan gejala-gelaja kerusakan pada motor vespa klasik. Pada sistem ini diinput tujuh jenis kerusakan dan masing-masing kerusakan memiliki minimal empat gejala kerusakan sebagai basis pengetahuan ahli. Adapun proses analisis kerusakan digunakan metode forward chaining dan penentuan kerusakannya. Dengan adanya aplikasi sistem pakar ini, dapat memudahkan pemilik motor untuk mengetahui gejala kerusakan motornya, dan untuk montir atau mekanik pemula dapat memudahkan menganalisa/memperbaiki kerusakan motor vespa klasik. Vespa is a legendary scooter that is timeless. The population of Vespas with 2 stroke engines, aka old Vespas, is still a lot around and very easy to find. Many Users of classic Vespa motorbikes do not understand vehicle repair, so they need a mechanic/workshop if their vehicle is damaged. And if their motor vehicle is damaged, it needs to be taken to a garage to be repaired by an expert. However, there are still obstacles where mechanics have to find out what the problem is, because many new mechanics or technicians don't understand about the damage to the Vespa motorbike. In this study, the authors created a web-based expert system to diagnose damage to classic Vespa motors. The research method uses forward chaining to measure a fact based on the symptoms of damage to the classic Vespa motor. In this system, seven types of damage are input and each damage has at least four damage symptoms as an expert knowledge base. The damage analysis process uses the forward chaining method and determines the damage. With this expert system application, it can make it easier for motorbike owners to find out symptoms of motorbike damage, and for beginner mechanics or mechanics it can make it easier to analyze/repair damage to classic Vespa motorbikes.
{"title":"Implementasi Forward Chaining untuk Mendiagnosis Kerusakan Motor Vespa Klasik pada Bengkel Skuter Ombur","authors":"H. Husain, Herlinda Herlinda, Kasmawaru Kasmawaru, Nurdiansah Nurdiansah, Erna Erna, Andi Hasriadi Putra","doi":"10.37905/jjeee.v5i2.19576","DOIUrl":"https://doi.org/10.37905/jjeee.v5i2.19576","url":null,"abstract":"Vespa menjadi skuter legendaris yang tak lekang oleh waktu. Populasi Vespa dengan mesin 2 tak, alias Vespa lawas masih banyak berseliweran dan sangat mudah dijumpai. Banyak pengguna sepeda motor vespa klasik yang tak paham mengenai perbaikan kendaraan sehingga, butuh mekanik atau bengkel jika kendaraan mereka mengalami masalah ataupun kerusakan. Apabila kendaraan motor mereka mengalami kerusakan maka perlu dibawa ke bengkel untuk diperbaiki oleh ahlinya. Namun masih adanya kendala yang dialami mekanik yaitu harus mencari tahu apa permasalahannya, dikarenakan banyak mekanik atau teknisi baru yang belum paham tentang kerusakan-kerusakan motor vespa tersebut. Pada penelitian ini penulis membuat sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosis kerusakan pada motor vespa klasik. Metode penelitian menggunakan forward chaining untuk mengukur suatu fakta berdasarkan gejala-gelaja kerusakan pada motor vespa klasik. Pada sistem ini diinput tujuh jenis kerusakan dan masing-masing kerusakan memiliki minimal empat gejala kerusakan sebagai basis pengetahuan ahli. Adapun proses analisis kerusakan digunakan metode forward chaining dan penentuan kerusakannya. Dengan adanya aplikasi sistem pakar ini, dapat memudahkan pemilik motor untuk mengetahui gejala kerusakan motornya, dan untuk montir atau mekanik pemula dapat memudahkan menganalisa/memperbaiki kerusakan motor vespa klasik. Vespa is a legendary scooter that is timeless. The population of Vespas with 2 stroke engines, aka old Vespas, is still a lot around and very easy to find. Many Users of classic Vespa motorbikes do not understand vehicle repair, so they need a mechanic/workshop if their vehicle is damaged. And if their motor vehicle is damaged, it needs to be taken to a garage to be repaired by an expert. However, there are still obstacles where mechanics have to find out what the problem is, because many new mechanics or technicians don't understand about the damage to the Vespa motorbike. In this study, the authors created a web-based expert system to diagnose damage to classic Vespa motors. The research method uses forward chaining to measure a fact based on the symptoms of damage to the classic Vespa motor. In this system, seven types of damage are input and each damage has at least four damage symptoms as an expert knowledge base. The damage analysis process uses the forward chaining method and determines the damage. With this expert system application, it can make it easier for motorbike owners to find out symptoms of motorbike damage, and for beginner mechanics or mechanics it can make it easier to analyze/repair damage to classic Vespa motorbikes.","PeriodicalId":292481,"journal":{"name":"Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering","volume":"94 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122537871","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-07-13DOI: 10.37905/jjeee.v5i2.14474
Azis Steven Ance, Salmawaty Tansa, I. Z. Nasibu, Syahrir Abdussamad, A. Dako
Maraknya pencurian listrik rumah tangga yang terjadi saat ini sangat merugikan pihak PLN (Perusahaan Listrik Negara) karena praktek curang yang dilakukan untuk mendapatkan biaya beban listrik yang rendah. Oleh karena itu, penggunaan piranti atau alat yang dapat digunakan sebagai prototype rancangan pendeteksi penggunaan listrik dari pihak PLN sangat dibutuhkan. Sehingga permasalahan yang terkait dengan pencurian listrik dapat dideteksi, dikarena pasokan listrik yang tidak stabil bisa menggangu peralatan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk merancang alat yang dapat memonitoring selisi daya yang disuplay PLN dan daya yang terpakai pada konsumen. Perancangan alat ini menggunakan sensor PZEM004T yang berfungsi untuk mengukur nilai tegangan, arus dan daya dari listrik AC serta pengontrolannya menggunakan Arduino ESP 8266 sebagai perangkat pendukungnya dikarenakan sistem ini berkerja pada perangkat keras dan perangkat lunak yang saling terkait antara keduanya. Aplikasi Blynk digunakan sebagai platform untuk menampilkan daya yang dikirimkan oleh sensor PZEM004T. Hasil pengujian yang dilakukan terhadap hasil pengukuran sensor dan dibandingkan dengan alat ukur yang telah terstandarisasi mendapatkan nilai keakuratan sebesar 1,732%The rise of household electricity theft that is happening at this time is very detrimental to the PLN (State Electricity Company) because of fraudulent practices carried out to get low electricity costs. Therefore, the use of a device or tool that can be used as a prototype design for detecting electricity usage from the PLN is urgently needed. So that problems related to electricity theft can be detected, because an unstable electricity supply can disrupt household appliances. This study aims to design a tool that can monitor the difference in power supplied by PLN and the power used by consumers. The design of this tool uses the PZEM004T sensor which functions to measure the value of voltage, current and power from AC power and controls it using the Arduino ESP 8266 as a supporting device because this system works on hardware and software that are interrelated between the two. The Blynk application is used as a platform to display the power delivered by the PZEM004T sensor. The results of tests carried out on sensor measurement results and compared with standardized measuring instruments get an accuracy value of 1.732%
最近发生的家庭电力盗窃案对PLN造成了巨大的伤害,原因是他们通过欺骗来降低电力费用。因此,使用可作为PLN检测电动势原型的工具或工具是必不可少的。因此,可以检测到与电力盗窃有关的问题,因为不稳定的电力供应可能会干扰家庭设备。本研究旨在设计一种仪器,它可以监测selisi PLN随着高的资源和消费者使用的资源。这款设备的设计使用PZEM004T传感器来测量交流电力的电压、电流和功率,以及控制器使用Arduino ESP 8266作为支持设备,因为该系统使用的是相互关联的硬件和软件。Blynk应用程序被用作一个平台来显示PZEM004T传感器发送的电力。传感器和测量结果的测试结果的测量工具相比,成绩terstandarisasi准确性高达1,732%The升起了一名士兵电力我等的就是发生在这个时代很detrimental到fraudulent之电力公司(State university)电力公司),因为实践carried out to get low电力一次。例如,从PLN可以使用的原型设计工具的使用非常紧急。因此,与电力有关的问题可以被发现,因为一种不稳定的电力供应可以干扰家庭财产的应用程序。这个研究可以设计一个工具,可以监控PLN供电和消费者使用的权力上的差异。这个工具的设计是PZEM004T传感器,用来测量田鼠值、空调电源和控制的功能,使用Arduino ESP 8266作为支持设备,因为系统在两者之间相互关联的硬件和软件上工作。Blynk应用程序是一个平台,由PZEM004T传感器显示电源。被选中的测试结果与标准测量仪器计算出的准确估计为1732%
{"title":"Rancang Bangun Prototipe Loss Daya Listrik Bersakala Rumah Tangga Berbasis Arduino ESP8266","authors":"Azis Steven Ance, Salmawaty Tansa, I. Z. Nasibu, Syahrir Abdussamad, A. Dako","doi":"10.37905/jjeee.v5i2.14474","DOIUrl":"https://doi.org/10.37905/jjeee.v5i2.14474","url":null,"abstract":"Maraknya pencurian listrik rumah tangga yang terjadi saat ini sangat merugikan pihak PLN (Perusahaan Listrik Negara) karena praktek curang yang dilakukan untuk mendapatkan biaya beban listrik yang rendah. Oleh karena itu, penggunaan piranti atau alat yang dapat digunakan sebagai prototype rancangan pendeteksi penggunaan listrik dari pihak PLN sangat dibutuhkan. Sehingga permasalahan yang terkait dengan pencurian listrik dapat dideteksi, dikarena pasokan listrik yang tidak stabil bisa menggangu peralatan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk merancang alat yang dapat memonitoring selisi daya yang disuplay PLN dan daya yang terpakai pada konsumen. Perancangan alat ini menggunakan sensor PZEM004T yang berfungsi untuk mengukur nilai tegangan, arus dan daya dari listrik AC serta pengontrolannya menggunakan Arduino ESP 8266 sebagai perangkat pendukungnya dikarenakan sistem ini berkerja pada perangkat keras dan perangkat lunak yang saling terkait antara keduanya. Aplikasi Blynk digunakan sebagai platform untuk menampilkan daya yang dikirimkan oleh sensor PZEM004T. Hasil pengujian yang dilakukan terhadap hasil pengukuran sensor dan dibandingkan dengan alat ukur yang telah terstandarisasi mendapatkan nilai keakuratan sebesar 1,732%The rise of household electricity theft that is happening at this time is very detrimental to the PLN (State Electricity Company) because of fraudulent practices carried out to get low electricity costs. Therefore, the use of a device or tool that can be used as a prototype design for detecting electricity usage from the PLN is urgently needed. So that problems related to electricity theft can be detected, because an unstable electricity supply can disrupt household appliances. This study aims to design a tool that can monitor the difference in power supplied by PLN and the power used by consumers. The design of this tool uses the PZEM004T sensor which functions to measure the value of voltage, current and power from AC power and controls it using the Arduino ESP 8266 as a supporting device because this system works on hardware and software that are interrelated between the two. The Blynk application is used as a platform to display the power delivered by the PZEM004T sensor. The results of tests carried out on sensor measurement results and compared with standardized measuring instruments get an accuracy value of 1.732%","PeriodicalId":292481,"journal":{"name":"Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117083174","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-07-12DOI: 10.37905/jjeee.v5i2.19696
Restu Adjie Priatim, Muhammad Asri, Syahrir Abdussamad
Permasalahan yang sering terjadi ketika adanya bencana alam berupa tanah longsong, angin ribut, banjir, gempa bumi adalah tidak adanya peringatan dini untuk masyarakat yang terdampak bencana alam, sehingga hal ini banyak merugikan masyarakat yang saat itu tidak sempat menyelamatkan barang-barang atau benda-benda yang dianggap penting. Berdasarkan permasalahan ini maka peneliti akan membuat prototipe peringatan dini bencana alam. Prototipe alat yang akan dibuat adalah peringatan dini untuk bencana banjir dengan tujuan untuk membantu masyarakat agar supaya dapat mengetahui lebih dini mengenai bencana banjir ini serta diharapkan dapat meminimalisir kerugian bagi masyarakat. Metode yang digunakan adalah perangcangan dan eksperimen. Sistem peringatana ini merupakan alat peringatan awal akan terjadinya banjir dengan mendeteksi ketinggian air dengan menggunakan Raspberry Pi sebagai pengontrolnya dan IoT sebagai sistem pengiriman informasi kondisi ketinggian air. Alat ini dibuat dari rangkaian pendukung seperti sensor HC-SR04 sebagai pendeteksi ketinggian air, LED sebagai lampu indikator ketinggian air, dan buzzer sebagai alarm peringatan. Sistem IoT bekerja dengan baik dan mengirimkan informasi tentang kondisi ketinggian air yang telah ditentukan. Dari hasil pengujian alat ini sistem mendeteksi level air yang dapat mengirimkan informasi level normal, waspada, siaga, dan awas sebagai level tertinggi, serta dapat mengirimkan notifikasi dan suara alarm yang akan berbunyi pada saat level waspada dan siaga terjadi secara otomatis, informasi juga akan dikirim ke smartphone menggunakan aplikasi Blynk. Dengan demikian sistem deteksi ini dapat dimanfaatkan untuk mengirimkan informasi lebih awal jika terjadinya bencana banjir.The problem that often occurs when there are natural disasters in the form of landslides, hurricanes, floods, earthquakes is that there is no early warning for people who support natural disasters, so this is detrimental to the people who at that time did not have time to save goods or objects. which is considered important. Based on this problem, researchers will create a prototype of natural disaster early warning. The prototype tool that will be made is an early warning against floods with the aim of helping the community to find out earlier about this flood disaster and is expected to minimize losses for the community. The method used is design and experiment. This warning system is an early warning tool for flooding by detecting the water level using the Raspberry Pi as the controller and IoT as a system for sending information on the condition of the water level. This tool is made of a series of supports such as the HC-SR04 sensor as a water level detector, an LED as a water level indicator light, and a buzzer as an alarm warning. The IoT system works well and sends information about predetermined water level conditions. From the test results of this tool a water level detection system that can send information on normal, alert, standb
长松地、飓风、洪水和地震等自然灾害的常见问题是,对受自然灾害影响的社区缺乏早期预警,给那些没有时间抢救重要物品或物品的社会造成了很大的伤害。基于这些问题,研究人员将构建一个自然灾害预警原型。该设备的原型原型是对洪水灾害的早期预警,目的是帮助人们更早地了解这些洪水灾害,并期望将损失降到最低。使用的方法是战斗和实验。这个预警系统是洪水发生的第一个警告工具,使用覆盆子Pi(覆盆子Pi)来探测水位,并将其作为水温信息传递系统。它是由HC-SR04传感器等支持电路作为水的检测,LED作为水的高度指示器,蜂鸣器作为警报。负载系统工作正常,并发送有关水位状况的信息。从测试结果中,该系统检测到水的水平,这些水平可以作为最高水平发送正常、警戒、警戒和警戒的信息,也可以发送通知和警报,当警报和警报自动发生时,这些信息也可以通过Blynk应用程序发送到智能手机。因此,这些探测系统可以用来在洪水发生时提前发送信息。那经常occurs油然而生的问题是自然灾害in The form of landslides飓风、floods earthquakes就是那把没有早期警告for people who is支持自然灾害,所以这是detrimental to The people who在那时间不是吗有时间拯救goods或物体)。这被认为是重要的。基于这个问题,研究人员将创建一个自然灾害的原型。制造出来的原型工具与帮助社区的目标早于发现这棵树的灾难,并期望减少其社区的损失。人们使用的方法是设计和实验。这个warning系统是一种早期部署工具,使用覆盆子皮(覆盆子皮)作为控制员,以及在水水平情况下发布信息的系统。这个工具是由一系列水探测器组成的许多系统井和sends信息关于水预确定级别的条件。test results》从这个工具a级水detection系统那能发送资讯网在美国正常,警报,待机和警报水平的最高水平,可以发送声音notifications和警报那威尔音响的时候警报和occur自动待机水平,用的信息也会在发送到智能手机app Blynk。因此这detection系统可以成为过去发送资讯网早些时候如果百万洪水灾难occurs。
{"title":"Rancang Bangun Prototipe Peringatan Dini Banjir Menggunakan Raspberry Pi Berbasis IoT","authors":"Restu Adjie Priatim, Muhammad Asri, Syahrir Abdussamad","doi":"10.37905/jjeee.v5i2.19696","DOIUrl":"https://doi.org/10.37905/jjeee.v5i2.19696","url":null,"abstract":"Permasalahan yang sering terjadi ketika adanya bencana alam berupa tanah longsong, angin ribut, banjir, gempa bumi adalah tidak adanya peringatan dini untuk masyarakat yang terdampak bencana alam, sehingga hal ini banyak merugikan masyarakat yang saat itu tidak sempat menyelamatkan barang-barang atau benda-benda yang dianggap penting. Berdasarkan permasalahan ini maka peneliti akan membuat prototipe peringatan dini bencana alam. Prototipe alat yang akan dibuat adalah peringatan dini untuk bencana banjir dengan tujuan untuk membantu masyarakat agar supaya dapat mengetahui lebih dini mengenai bencana banjir ini serta diharapkan dapat meminimalisir kerugian bagi masyarakat. Metode yang digunakan adalah perangcangan dan eksperimen. Sistem peringatana ini merupakan alat peringatan awal akan terjadinya banjir dengan mendeteksi ketinggian air dengan menggunakan Raspberry Pi sebagai pengontrolnya dan IoT sebagai sistem pengiriman informasi kondisi ketinggian air. Alat ini dibuat dari rangkaian pendukung seperti sensor HC-SR04 sebagai pendeteksi ketinggian air, LED sebagai lampu indikator ketinggian air, dan buzzer sebagai alarm peringatan. Sistem IoT bekerja dengan baik dan mengirimkan informasi tentang kondisi ketinggian air yang telah ditentukan. Dari hasil pengujian alat ini sistem mendeteksi level air yang dapat mengirimkan informasi level normal, waspada, siaga, dan awas sebagai level tertinggi, serta dapat mengirimkan notifikasi dan suara alarm yang akan berbunyi pada saat level waspada dan siaga terjadi secara otomatis, informasi juga akan dikirim ke smartphone menggunakan aplikasi Blynk. Dengan demikian sistem deteksi ini dapat dimanfaatkan untuk mengirimkan informasi lebih awal jika terjadinya bencana banjir.The problem that often occurs when there are natural disasters in the form of landslides, hurricanes, floods, earthquakes is that there is no early warning for people who support natural disasters, so this is detrimental to the people who at that time did not have time to save goods or objects. which is considered important. Based on this problem, researchers will create a prototype of natural disaster early warning. The prototype tool that will be made is an early warning against floods with the aim of helping the community to find out earlier about this flood disaster and is expected to minimize losses for the community. The method used is design and experiment. This warning system is an early warning tool for flooding by detecting the water level using the Raspberry Pi as the controller and IoT as a system for sending information on the condition of the water level. This tool is made of a series of supports such as the HC-SR04 sensor as a water level detector, an LED as a water level indicator light, and a buzzer as an alarm warning. The IoT system works well and sends information about predetermined water level conditions. From the test results of this tool a water level detection system that can send information on normal, alert, standb","PeriodicalId":292481,"journal":{"name":"Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128351079","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-07-11DOI: 10.37905/jjeee.v5i2.20139
G. Wicaksono, T. Wrahatnolo
Batas ketidakseimbangan pembebanan pada Sistem Distribusi Tenaga Listrik ditetapkan yakni antara 5 – 20 % terhadap beban per fasa. Hal ini terjadi akibat pertumbuhan beban yang tidak merata sehingga menyebabkan ketimpangan antara masing – masing fasa. Persentase ketidakseimbangan beban ini berpengaruh terhadap besarnya nilai arus yang mengalir pada penghantar netral. Sehingga netral tersebut dapat menyebabkan rugi - rugi daya pada transformator distribusi. Penelitian ini yang dilakukan pada penyulang plumbungan diantaranya transformator distribusi RB877 memiliki persentase 64,1% dan RB876 memiliki persentase 21% terhadap ketidakseimbangan beban. Sehingga persentase tersebut diluar batas yang telah ditetapkan oleh standar. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dalam rangka meperbaiki rugi – rugi daya yang timbul pada transformator distribusi RB877 sebesar 0,214 kW dan RB876 sebesar 0,025 kW dengan melakukan penyeimbangan beban terhadap masing – masing fasa. Simulasi Aliran Daya Tak Seimbang pada ETAP 19.0 digunakan dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil simulasi, persentase ketidakseimbangan beban transfomator distribusi RB877 menjadi 1,16% dan RB 876 menjadi 4,2%. Penyeimbangan yang dilakukan dengan membagi ketimpangan yang terjadi pada fasa yang memiliki kapasitas lebih besar ke yang lebih kecil mengakibatkan penurunan pada arus netral yang semula pada transformator distribusi RB877 sebesar 25,05 A menjadi 1,8 A dan pada RB876 yang semula 8,77 A menjadi 0,8 A. Dengan begitu, rugi daya yang timbul pada akan menurun yaitu transformator distribusi RB877 sebesar 0,00021 kW dan RB876 sebesar 0,0011 kW.The limit of load imbalance in the Electric Power Distribution System is set between 5%-20% of the load per phase. This occurs due to uneven load growth that causes inequality between each phase. The percentage of load imbalance affects the value of the current flowing in the neutral conductor. So that the neutral will cause power loss in the distribution transformer. This research was conducted on the plumbungan extension, including the RB877 distribution transformer which has a percentage of 64.1% and RB876 has a percentage of 21% of the load imbalance. So that the percentage is outside the limit set by the standard. In this case, research was conducted in order to improve the power losses arising in the RB877 distribution transformer of 0.214 kW and RB876 of 0.025 kW by balancing theload on each phase. Unbalanced Load Flow Simulation in ETAP 19.0 is used in solving the problems in this study. Based on the simulation results, the percentage of load imbalance of distribution transfomator RB877 becomes 1.16% and RB 876 becomes 4.2%. Balancing carried out by dividing the imbalance that occurs in the phase that has a larger capacity to the smaller one results in a decrease in the neutral current which was originally in the RB877 distribution transformer of 25.05 A to 1.8 A and in RB876 which was originally 8.77 A to 0.8 A. Thu
电力分配系统的重量限制设定在5%到20%之间。这是由于负载不平等的增长,导致每相之间的不平等。这种负载失衡的比例影响到中性导体中流动的电流的大小。所以中性会导致变压器的电源损失。该研究是在变压器分销的同时进行的,RB877的增长率为64.1%,RB876的百分比为21%。因此,百分比超出了标准设定的极限。在这方面,研究是为了纠正RB877分布变压器的0.214 kW和RB876的功率损失,对每相位进行平衡平衡。ETAP 19.0的功率流模拟用于解决本研究的问题。根据模拟结果,RB877转移失衡率为16%,RB 876失衡率为4.2%。将大容量的相位除以小容量的不平衡,导致RB877分配变压器的中性电流降低2505 A为1.8 A,而RB876的原始8.77 A为0.8 A。因此,由此产生的损失将会减少RB877转换器的功率分布为0.00021 kW, RB876为0.0011 kW。这些事件甚至增加了每阶段之间不平等的原因。神经传导器中波动值的平方。所以这些神经会导致能量丢失的变压器。这项研究涉及到扩充的扩张,包括RB877的变压器分布,其强度为64.1%,RB876有21%的回收率。所以percentage超越了标准设置。在这种情况下,研究的目的是在每阶段平衡这些内容的同时,在RB877地区植入能量丢失。ETAP 19.0中负载流动模拟用于解决这个研究中的问题。基于继发性模拟,负载补偿分布的比率RB877×1.16%,RB 876×4.2%。平衡carried out by dividing境imbalance那occurs相会那有a大capacity to境小一号results in a decrease中立当前这本来是《RB877 distribution变压器》25 . 05 a 1。8百万在RB876哪种本来是8 . 77 a和0。8百万。因此,权力损失将导致0.00021 kW和0.0011 kW的变压器分发,namely。
{"title":"Evaluasi Ketidakseimbangan Beban pada GTT 20kV terhadap Arus Netral dan Rugi Daya","authors":"G. Wicaksono, T. Wrahatnolo","doi":"10.37905/jjeee.v5i2.20139","DOIUrl":"https://doi.org/10.37905/jjeee.v5i2.20139","url":null,"abstract":"Batas ketidakseimbangan pembebanan pada Sistem Distribusi Tenaga Listrik ditetapkan yakni antara 5 – 20 % terhadap beban per fasa. Hal ini terjadi akibat pertumbuhan beban yang tidak merata sehingga menyebabkan ketimpangan antara masing – masing fasa. Persentase ketidakseimbangan beban ini berpengaruh terhadap besarnya nilai arus yang mengalir pada penghantar netral. Sehingga netral tersebut dapat menyebabkan rugi - rugi daya pada transformator distribusi. Penelitian ini yang dilakukan pada penyulang plumbungan diantaranya transformator distribusi RB877 memiliki persentase 64,1% dan RB876 memiliki persentase 21% terhadap ketidakseimbangan beban. Sehingga persentase tersebut diluar batas yang telah ditetapkan oleh standar. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dalam rangka meperbaiki rugi – rugi daya yang timbul pada transformator distribusi RB877 sebesar 0,214 kW dan RB876 sebesar 0,025 kW dengan melakukan penyeimbangan beban terhadap masing – masing fasa. Simulasi Aliran Daya Tak Seimbang pada ETAP 19.0 digunakan dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil simulasi, persentase ketidakseimbangan beban transfomator distribusi RB877 menjadi 1,16% dan RB 876 menjadi 4,2%. Penyeimbangan yang dilakukan dengan membagi ketimpangan yang terjadi pada fasa yang memiliki kapasitas lebih besar ke yang lebih kecil mengakibatkan penurunan pada arus netral yang semula pada transformator distribusi RB877 sebesar 25,05 A menjadi 1,8 A dan pada RB876 yang semula 8,77 A menjadi 0,8 A. Dengan begitu, rugi daya yang timbul pada akan menurun yaitu transformator distribusi RB877 sebesar 0,00021 kW dan RB876 sebesar 0,0011 kW.The limit of load imbalance in the Electric Power Distribution System is set between 5%-20% of the load per phase. This occurs due to uneven load growth that causes inequality between each phase. The percentage of load imbalance affects the value of the current flowing in the neutral conductor. So that the neutral will cause power loss in the distribution transformer. This research was conducted on the plumbungan extension, including the RB877 distribution transformer which has a percentage of 64.1% and RB876 has a percentage of 21% of the load imbalance. So that the percentage is outside the limit set by the standard. In this case, research was conducted in order to improve the power losses arising in the RB877 distribution transformer of 0.214 kW and RB876 of 0.025 kW by balancing theload on each phase. Unbalanced Load Flow Simulation in ETAP 19.0 is used in solving the problems in this study. Based on the simulation results, the percentage of load imbalance of distribution transfomator RB877 becomes 1.16% and RB 876 becomes 4.2%. Balancing carried out by dividing the imbalance that occurs in the phase that has a larger capacity to the smaller one results in a decrease in the neutral current which was originally in the RB877 distribution transformer of 25.05 A to 1.8 A and in RB876 which was originally 8.77 A to 0.8 A. Thu","PeriodicalId":292481,"journal":{"name":"Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128021271","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-07-11DOI: 10.37905/jjeee.v5i2.20138
Nur Holis, M. S. Zuhrie, Endryansyah Endryansyah, N. Nurhayati
Robot beroda four-omnidirectional wheels merupakan robot autonomous yang dapat bergerak ke arah mana saja tanpa mengubah arah hadap robot tersebut. Sehingga tantangan utama dari robot ini yaitu sistem positioning yang hingga saat ini belum terdapat solusi absolut untuk mengatas permasalahan tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem kendali yang bisa memperbaiki dan mengurangi terjadinya eror positioning robot. Pada penelitian ini menggunakan kombinasi dua controller yaitu PD Controller dan fuzzy logic controller dengan algoritma switching controller yang diolah pada software STM32CubeIDE. Selain itu, pergerakan robot beroda four-omnidirectional wheels menggunakan inverse kinematika sehingga robot dapat menuju titik koordinat yang ditentukan dengan baik dan cepat. Sistem positioning pada penelitian ini menggunakan sensor MPU6050 sebagai pembaca orientasi hadap robot, dan sensor rotary encoder sebagai pembaca posisi robot di lapangan. Pengujian sistem positioning ini dilakukan dengan membandingkan antara positioning tanpa controller, Positioning Fuzzy Logic Controller, Positioning PD Controller dan Positioning dengan PD-Fuzzy controller pada pergerakan home to point, point to point, dan point to home. Diperoleh sistem Positioning dengan PD-Fuzzy controller menjadi yang terbaik dengan rata-rata eror 2,33 cm terhadap sumbu x dan 1,33 cm terhadap sumbu y, serta membutuhkan waktu 3,25 detik untuk mencapai setpoint.-- A four-omnidirectional wheels robot is an autonomous robot that can move in any direction without changing the direction it is facing. So that the main challenge of this robot is the positioning system which until now there is no absolute solution to overcome this problem. Therefore we need a control system that can improve responses and reduce the occurrence of robot positioning errors. In this research, a combination of two controllers was used, namely the PD controller and the fuzzy logic controller with a switching controller algorithm that was processed in the STM32CubeIDE software. In addition, the movement of the four-omnidirectional wheels robot uses inverse kinematics so that the robot can go to the coordinates that are determined properly and quickly. The positioning system in this study uses the MPU6050 sensor as a reader for the orientation of the robot, and a rotary encoder sensor as a reader for the position of the robot in the field. Testing of the positioning system is carried out by comparing positioning without a controller, Positioning Fuzzy Logic Controller, Positioning PD Controller and Positioning with PD-Fuzzy controller on home to point, point to point and point to home movements. The Positioning system with PD-Fuzzy controller is the best with an average error of 2.33 cm on the x-axis and 1.33 cm on the y-axis, and takes 3.09 seconds to reach the setpoint.
{"title":"Sistem Positioning Robot Four-Omnidirectional Wheels Menggunakan MPU6050 dan Encoder Berbasis PD-Fuzzy Controller","authors":"Nur Holis, M. S. Zuhrie, Endryansyah Endryansyah, N. Nurhayati","doi":"10.37905/jjeee.v5i2.20138","DOIUrl":"https://doi.org/10.37905/jjeee.v5i2.20138","url":null,"abstract":"Robot beroda four-omnidirectional wheels merupakan robot autonomous yang dapat bergerak ke arah mana saja tanpa mengubah arah hadap robot tersebut. Sehingga tantangan utama dari robot ini yaitu sistem positioning yang hingga saat ini belum terdapat solusi absolut untuk mengatas permasalahan tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem kendali yang bisa memperbaiki dan mengurangi terjadinya eror positioning robot. Pada penelitian ini menggunakan kombinasi dua controller yaitu PD Controller dan fuzzy logic controller dengan algoritma switching controller yang diolah pada software STM32CubeIDE. Selain itu, pergerakan robot beroda four-omnidirectional wheels menggunakan inverse kinematika sehingga robot dapat menuju titik koordinat yang ditentukan dengan baik dan cepat. Sistem positioning pada penelitian ini menggunakan sensor MPU6050 sebagai pembaca orientasi hadap robot, dan sensor rotary encoder sebagai pembaca posisi robot di lapangan. Pengujian sistem positioning ini dilakukan dengan membandingkan antara positioning tanpa controller, Positioning Fuzzy Logic Controller, Positioning PD Controller dan Positioning dengan PD-Fuzzy controller pada pergerakan home to point, point to point, dan point to home. Diperoleh sistem Positioning dengan PD-Fuzzy controller menjadi yang terbaik dengan rata-rata eror 2,33 cm terhadap sumbu x dan 1,33 cm terhadap sumbu y, serta membutuhkan waktu 3,25 detik untuk mencapai setpoint.-- A four-omnidirectional wheels robot is an autonomous robot that can move in any direction without changing the direction it is facing. So that the main challenge of this robot is the positioning system which until now there is no absolute solution to overcome this problem. Therefore we need a control system that can improve responses and reduce the occurrence of robot positioning errors. In this research, a combination of two controllers was used, namely the PD controller and the fuzzy logic controller with a switching controller algorithm that was processed in the STM32CubeIDE software. In addition, the movement of the four-omnidirectional wheels robot uses inverse kinematics so that the robot can go to the coordinates that are determined properly and quickly. The positioning system in this study uses the MPU6050 sensor as a reader for the orientation of the robot, and a rotary encoder sensor as a reader for the position of the robot in the field. Testing of the positioning system is carried out by comparing positioning without a controller, Positioning Fuzzy Logic Controller, Positioning PD Controller and Positioning with PD-Fuzzy controller on home to point, point to point and point to home movements. The Positioning system with PD-Fuzzy controller is the best with an average error of 2.33 cm on the x-axis and 1.33 cm on the y-axis, and takes 3.09 seconds to reach the setpoint.","PeriodicalId":292481,"journal":{"name":"Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127199292","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-07-11DOI: 10.37905/jjeee.v5i2.18802
Soni Prayogi, Fitria Silviana, Z. Zainuddin
Dalam studi ini, kami menyaajikan investigasi eksperimental terhadap kinerja sel surya yang digabungkan dengan peredam panas. Pengaturan eksperimental dalam ruangan dirancang dan dirakit untuk menyelidiki dampak penggunaan sistem pendingin peredam panas pada kinerja sel surya. Lampu halogen digunakan untuk mensimulasikan radiasi matahari dan penelitian dilakukan pada nilai radiasi matahari yang berbeda. Selain itu, penelitian dilakukan pada udara alami dan paksa untuk mendinginkan peredam panas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem pendingin peredam panas meningkatkan kinerja sel surya. Suhu sel surya menurun sekitar 5,4 % dan 11 % masing-masing dengan menggunakan sistem pendingin peredam panas pada udara alami dan udara paksa di atas peredam panas. Selain itu, efisiensi dan daya sistem sel surya meningkat sekitar 16% saat sistem pendingin peredam panas digunakan.In this study, we conducted an experimental investigation of the performance of a solar cell coupled with a heat sink in a relatively simple system. An indoor experimental setup was designed and assembled to investigate the impact of using a heat sink cooling system on the performance of solar cell performance. Halogen lamps are used to simulate solar radiation and research is carried out on the value of solar radiation which varies from the highest wavelength to the lowest wavelength. In addition, research was carried out on natural and forced air to cool the heat sink. The results showed that the use of a heat dissipation cooling system increases the performance of solar cells. The temperature of the solar cell was decreased by about 5.4 % and 11 % respectively by using natural air and forced air to overheat sink cooling systems. We believe the efficiency and power of the solar cell system increase by about 16% when a heat dissipation cooling system is used.
在这项研究中,我们赞扬了太阳能电池与热阻尼器结合进行的实验研究。房间内的实验设置是设计和组装的,以研究冷却系统对太阳能电池性能的影响。卤素被用来模拟太阳辐射,并对不同的太阳辐射值进行研究。此外,研究还对天然空气进行了研究,并强迫其冷却热力。研究结果表明,使用冷却系统加热可以提高太阳能电池的性能。太阳能电池的温度下降了5.4 %和11%,在天然空气和强空气降解器上使用冷却冷却系统。此外,当供热冷却系统使用时,太阳能电池的效率和功率增加了16%。在这项研究中,我们进行了一项实验,研究太阳能电池在一个相对简单的系统中具有热性的表现。一种室内实验,设置和评估使用热配合系统在太阳电池性能上的影响。卤素脚下是过去to simulate太阳能辐射and research是carried out on the value of太阳能辐射哪种varies从《最高wavelength to the lowest wavelength。在加法,水,自然研究是carried out on和强迫到酷的散热器。最近的研究表明,利用热冷却系统增加太阳电池的性能。太阳能电池的温度是由5.4 %和11%的尊重,通过使用天然水和加强水冷却系统来降低的。当温度冷却系统启动时,我们相信太阳能电池的效率和电力增加了16%。
{"title":"Peningkatan Performa Sel Surya Dengan Sistem Peredam Panas","authors":"Soni Prayogi, Fitria Silviana, Z. Zainuddin","doi":"10.37905/jjeee.v5i2.18802","DOIUrl":"https://doi.org/10.37905/jjeee.v5i2.18802","url":null,"abstract":"Dalam studi ini, kami menyaajikan investigasi eksperimental terhadap kinerja sel surya yang digabungkan dengan peredam panas. Pengaturan eksperimental dalam ruangan dirancang dan dirakit untuk menyelidiki dampak penggunaan sistem pendingin peredam panas pada kinerja sel surya. Lampu halogen digunakan untuk mensimulasikan radiasi matahari dan penelitian dilakukan pada nilai radiasi matahari yang berbeda. Selain itu, penelitian dilakukan pada udara alami dan paksa untuk mendinginkan peredam panas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem pendingin peredam panas meningkatkan kinerja sel surya. Suhu sel surya menurun sekitar 5,4 % dan 11 % masing-masing dengan menggunakan sistem pendingin peredam panas pada udara alami dan udara paksa di atas peredam panas. Selain itu, efisiensi dan daya sistem sel surya meningkat sekitar 16% saat sistem pendingin peredam panas digunakan.In this study, we conducted an experimental investigation of the performance of a solar cell coupled with a heat sink in a relatively simple system. An indoor experimental setup was designed and assembled to investigate the impact of using a heat sink cooling system on the performance of solar cell performance. Halogen lamps are used to simulate solar radiation and research is carried out on the value of solar radiation which varies from the highest wavelength to the lowest wavelength. In addition, research was carried out on natural and forced air to cool the heat sink. The results showed that the use of a heat dissipation cooling system increases the performance of solar cells. The temperature of the solar cell was decreased by about 5.4 % and 11 % respectively by using natural air and forced air to overheat sink cooling systems. We believe the efficiency and power of the solar cell system increase by about 16% when a heat dissipation cooling system is used. ","PeriodicalId":292481,"journal":{"name":"Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering","volume":"15 9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128085128","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-07-11DOI: 10.37905/jjeee.v5i2.19839
S. Sawidin, Yoice R Putung, Anthoinete P.Y. Waroh, Tracy Marsela
Gula aren diperoleh dari nira hasil sadapan pohon aren dan merupakan salah satu bahan baku dari pembuatan makanan maupun minuman. Pembuatan gula aren yang ada di Desa Tanggari Minahasa Utara Sulawesi Utara menggunakan bahan bakuair nira (saguer), akan tetapi pada proses pembuatan gula aren masih tradisional dengan menggunakan sepenuhnya tenaga manusia. Penelitian ini bertujuan untuk membuat prototype alat pengolah gula aren dengan menggunakan kontrol Programable Logic Controler (PLC) dan monitoring Human Machine Interface (HMI), dilengkapi dengan sensor thermostat sebagai alat pengukur temperatur pada saat proses pemasakan air nira dengan gas LPG dan motor wiper sebagai penggerak alat pengaduk. Hasil pengujian yang dilakukan untuk air nira 3 liter dengan suhu ± 100 0C diperoleh gula aren 750 gram. Dengan menggunakan kontrol PLC dan monitoring HMI pada alat pengolah gula aren ini diharapkan dapat meringankan tenaga pekerja dan mempercepat proses pengadukan gula aren sampai mengental sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi produksi.Palm sugar is obtained from the sap of palm tree tapping and is one of the raw materials for making food and drinks. The manufacture of palm sugar in the village of TanggariMinahasa Utara, North Sulawesi, uses sap (saguer) as the raw material, but the process of making palm sugar is still traditional, using full human power. This study aims to make a prototype of a palm sugar processing tool using Programable Logic Controler (PLC) control and Human Machine Interface (HMI) monitoring, equipped with a thermostat sensor as a temperature measuring device during the process of cooking sap water with LPG gas and a wiper motor as a driving force. mixer.From the results of tests carried out for 3 liters of sap water with a temperature of ± 100 0C, 750 grams of palm sugar was obtained.Using PLC control and HMI monitoring on the palm sugar processing equipment is expected to relieve labor and speed up the process of stirring the palm sugar until it thickens so that in the end it can increase production efficiency.
糖棕榈是从棕榈中提取的,是食物和饮料的原料之一。在北苏拉韦西北部的坦格里米纳哈萨村,糖的制造使用了nira bakuair (saguer),但在生产糖的过程中,使用100%的人力仍然是传统的。这项研究的目的是使用程序控制逻辑控制器和监测人类机器界面(HMI)的原型糖制糖器,其配备热调器传感器,为nira水的内置LPG气体和雨刷驱动器的温度计。测试结果的室友3升的水温度±100 0C棕榈糖获得750克。通过使用PLC控制和对这些糖加工厂的监督HMI,人们希望可以减轻工人的劳动,加快磨糖的过程,从而最终提高生产效率。棕榈糖是从棕榈树的汁液中提取的,是制作食物和饮料的原料之一。棕榈糖在苏拉威西北部、北苏拉威西的村庄的生产过程,虽然制作棕榈糖的过程仍然是传统的,使用大量的人类力量。这个研究aims to make a原型的棕榈糖加工工具用Programable逻辑Controler控制(PLC)和Human Machine (HMI接口)监测,做好with a美国传感器自动调温器测量装置的过程》期间的温度烹饪肉豆蔻和喷气推进天然气和水原a美国雨刷马达开车。搅拌机。From the results of测试carried out for a树3升的水和温度的±100 0C棕榈糖是获得的,750克。使用PLC控制和HMI监控棕榈糖供应的设备,预计将释放棕榈糖并加快加工过程,直到糖变厚,这样它最终将增加生产效率。
{"title":"Rancang Bangun Kontrol Pengolahan Gula Aren Dengan Programmable Logic Controller","authors":"S. Sawidin, Yoice R Putung, Anthoinete P.Y. Waroh, Tracy Marsela","doi":"10.37905/jjeee.v5i2.19839","DOIUrl":"https://doi.org/10.37905/jjeee.v5i2.19839","url":null,"abstract":"Gula aren diperoleh dari nira hasil sadapan pohon aren dan merupakan salah satu bahan baku dari pembuatan makanan maupun minuman. Pembuatan gula aren yang ada di Desa Tanggari Minahasa Utara Sulawesi Utara menggunakan bahan bakuair nira (saguer), akan tetapi pada proses pembuatan gula aren masih tradisional dengan menggunakan sepenuhnya tenaga manusia. Penelitian ini bertujuan untuk membuat prototype alat pengolah gula aren dengan menggunakan kontrol Programable Logic Controler (PLC) dan monitoring Human Machine Interface (HMI), dilengkapi dengan sensor thermostat sebagai alat pengukur temperatur pada saat proses pemasakan air nira dengan gas LPG dan motor wiper sebagai penggerak alat pengaduk. Hasil pengujian yang dilakukan untuk air nira 3 liter dengan suhu ± 100 0C diperoleh gula aren 750 gram. Dengan menggunakan kontrol PLC dan monitoring HMI pada alat pengolah gula aren ini diharapkan dapat meringankan tenaga pekerja dan mempercepat proses pengadukan gula aren sampai mengental sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi produksi.Palm sugar is obtained from the sap of palm tree tapping and is one of the raw materials for making food and drinks. The manufacture of palm sugar in the village of TanggariMinahasa Utara, North Sulawesi, uses sap (saguer) as the raw material, but the process of making palm sugar is still traditional, using full human power. This study aims to make a prototype of a palm sugar processing tool using Programable Logic Controler (PLC) control and Human Machine Interface (HMI) monitoring, equipped with a thermostat sensor as a temperature measuring device during the process of cooking sap water with LPG gas and a wiper motor as a driving force. mixer.From the results of tests carried out for 3 liters of sap water with a temperature of ± 100 0C, 750 grams of palm sugar was obtained.Using PLC control and HMI monitoring on the palm sugar processing equipment is expected to relieve labor and speed up the process of stirring the palm sugar until it thickens so that in the end it can increase production efficiency.","PeriodicalId":292481,"journal":{"name":"Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115483959","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-07-11DOI: 10.37905/jjeee.v5i2.17193
M. Afandy, Ahmad Ali Akbar, A. Mubarak
Penelitian ini merupakan program kerja sama antara Politeknik Industri Logam Morowali dengan kawasan industri dalam bidang preventive maintenance. Preventive maintenance merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga kestabilan sistem produksi. HAPL atau Hot Annealing Pickling Line merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengolahan gulungan baja hitam menjadi gulungan baja putih tahan karat. Proses pemurnian baja hitam menjadi baja tahan karat melalui proses yang panjang di mana peran motor listrik sangat lah penting. Motor listrik harus mendapatkan perhatian khusus dalam hal perawatan. Salah satu perawatan motor listrik yang harus dilakukan yaitu pengisian grease. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem yang dapat mengontrol waktu pengisian grease dan lama pengisian grease yang disajikan dalam bentuk menu-menu pilihan yang terdapat pada LCD. Pada penelitian ini dikendalikan oleh Arduino Uno sebagai mikrokontroler, LCD 20x4 sebagai tampilan, RTC sebagai penyimpan waktu, keypad sebagai input pengontrol dan relay sebagai output yang terhubung dengan valve penumatik untuk mengontrol angin menuju pompa grease. Sistem penjadwalan menggunakan counter waktu yang akan menghitung durasi delay system dalam memompa grease. Pengujian dilakukan pada motor 22KW dengan hasil jarak interval waktu pengisian grease 3204 jam, banyak grease yang harus diisi sebanyak 10,35 gram dengan lama pengisian 23 detik dengan nilai error yang diperoleh dari pengujian 0.89%This research is a collaborative program between the Morowali Metal Industry Polytechnic and industrial areas in the field of preventive maintenance. Preventive maintenance is one effort that can be done in maintaining the stability of the production system. HAPL or Hot Annealing Pickling Line is a company engaged in processing black steel coils into white stainless steel coils. The process of refining black steel into stainless steel goes through a long process where the role of the electric motor is very important. Electric motors must receive special attention in terms of maintenance. One of the electric motor maintenance that must be done is filling the grease. Therefore, this study aims to create a system that can control the grease filling time and grease filling time which are presented in the form of menu options found on the LCD. In this study it was controlled by Arduino Uno as a microcontroller, 20x4 LCD as a display, RTC as a time saver, a keypad as input controller and a relay as an output connected to a pneumatic valve to control the wind to the grease pump. The scheduling system uses a timer that will calculate the duration of the system delay in grease consolidation. The test was carried out on a 22KW motor with the result that the time interval for filling grease was 3204 hours, the amount of grease that had to be filled was 10.35 grams with a filling time of 23 seconds with an error value obtained from the test of 0.89%.
这项研究是一项由摩洛瓦里金属工业工业与工业预防性维修部进行的联合项目。预防维修是维持生产系统稳定所能做的努力之一。HAPL或Hot anneling Pickling Line是一家经营的公司,将黑钢线圈加工成不锈钢线圈。通过一个长期的过程,将黑钢提炼成不锈钢,电动机在这一过程中起着至关重要的作用。电动机需要特别注意保养。应该做的电动机治疗之一是润滑。因此,这项研究的目的是创建一个能够控制油脂填充时间和以液晶显示器上的首选菜单形式呈现的填充时间的系统。这项研究由Arduino Uno作为一个微控制器,液晶显示器为20x4作为视图,RTC为时间存储,键盘为控制器输入,继电器为连接阀门到气泵的输出控制风。调度系统使用时间计数器,将计算加油机的延时系统。22KW的摩托车进行测试的结果,充电时间油脂3204小时的间隔距离,很多老油脂必须填多达10,35克的充电23秒的成绩获得错误的程序测试的0。89%This research is a collaborative之间境Morowali金属工业理工学院和工业地区的陆军preventive维修费。预防维护是一种可以在维护产品稳定系统中发挥作用的努力。安装热配件的公司采用了黑钢接头的工艺,将不锈钢钢钉入白色不锈钢钉。改造黑钢到不锈钢的过程经过了一段很长的时间,在这段时间里,电动机的角色非常重要。电机必须在维护条款中获得特别关注。必须完成的电动机之一是填补油脂。因此,这项研究建立了一个系统,可以控制filling时间的油脂,并在液晶显示器上找到的菜单形式中润滑filling时间。在这项研究中,它是由一个微型控制器控制的,20x4液晶显示器作为一个显示,RTC作为一个时间控制器,当一个输出控制风到油脂泵。调理系统uses一个计时器,可以抵消系统巩固的停留时间。测试是carried out on a和《论点那22KW摩托车为替油脂是3204小时时间间隔,那必须是充满油脂的数量是10 . 35克with a替文物》(23秒with an错误价值获得测试》从0 89%。
{"title":"Rancang Bangun Sistem Distribusi Grease Secara Otomatis Dengan Metode Penjadwalan","authors":"M. Afandy, Ahmad Ali Akbar, A. Mubarak","doi":"10.37905/jjeee.v5i2.17193","DOIUrl":"https://doi.org/10.37905/jjeee.v5i2.17193","url":null,"abstract":"Penelitian ini merupakan program kerja sama antara Politeknik Industri Logam Morowali dengan kawasan industri dalam bidang preventive maintenance. Preventive maintenance merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga kestabilan sistem produksi. HAPL atau Hot Annealing Pickling Line merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengolahan gulungan baja hitam menjadi gulungan baja putih tahan karat. Proses pemurnian baja hitam menjadi baja tahan karat melalui proses yang panjang di mana peran motor listrik sangat lah penting. Motor listrik harus mendapatkan perhatian khusus dalam hal perawatan. Salah satu perawatan motor listrik yang harus dilakukan yaitu pengisian grease. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem yang dapat mengontrol waktu pengisian grease dan lama pengisian grease yang disajikan dalam bentuk menu-menu pilihan yang terdapat pada LCD. Pada penelitian ini dikendalikan oleh Arduino Uno sebagai mikrokontroler, LCD 20x4 sebagai tampilan, RTC sebagai penyimpan waktu, keypad sebagai input pengontrol dan relay sebagai output yang terhubung dengan valve penumatik untuk mengontrol angin menuju pompa grease. Sistem penjadwalan menggunakan counter waktu yang akan menghitung durasi delay system dalam memompa grease. Pengujian dilakukan pada motor 22KW dengan hasil jarak interval waktu pengisian grease 3204 jam, banyak grease yang harus diisi sebanyak 10,35 gram dengan lama pengisian 23 detik dengan nilai error yang diperoleh dari pengujian 0.89%This research is a collaborative program between the Morowali Metal Industry Polytechnic and industrial areas in the field of preventive maintenance. Preventive maintenance is one effort that can be done in maintaining the stability of the production system. HAPL or Hot Annealing Pickling Line is a company engaged in processing black steel coils into white stainless steel coils. The process of refining black steel into stainless steel goes through a long process where the role of the electric motor is very important. Electric motors must receive special attention in terms of maintenance. One of the electric motor maintenance that must be done is filling the grease. Therefore, this study aims to create a system that can control the grease filling time and grease filling time which are presented in the form of menu options found on the LCD. In this study it was controlled by Arduino Uno as a microcontroller, 20x4 LCD as a display, RTC as a time saver, a keypad as input controller and a relay as an output connected to a pneumatic valve to control the wind to the grease pump. The scheduling system uses a timer that will calculate the duration of the system delay in grease consolidation. The test was carried out on a 22KW motor with the result that the time interval for filling grease was 3204 hours, the amount of grease that had to be filled was 10.35 grams with a filling time of 23 seconds with an error value obtained from the test of 0.89%.","PeriodicalId":292481,"journal":{"name":"Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129998662","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-07-11DOI: 10.37905/jjeee.v5i2.20253
Amiruddin Bengnga, Rezqiwati Ishak
Pada proses clustering prioritas penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah dengan algoritma K-Means ada beberapa masalah yang muncul yaitu masalah seleksi atribut yang penting dan penentuan nilai K yang optimum sehingga membuat proses clustering tidak maksimal dan tidak ideal. Masalah pemilihan atribut yang penting akan diselesaikan dengan menggunakan algoritma XGBoost yang terbukti dapat digunakan untuk memecahkan masalah seperti pada proses clustering prioritas penerima bantuan KIP Kuliah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma XGBoost dapat menentukan 3 (tiga) atribut yang paling penting yaitu Pekerjaan Ayah, Penghasilan Ibu dan Luas Bangunan dari 12 (dua belas) atribut yang ada yaitu Pekerjaan Ayah, Pekerjaan Ibu, Penghasilan Ayah, Penghasilan Ibu, Jumlah Tanggungan, Kepemilikan Rumah, Sumber Listrik, Luas Tanah, Luas Bangunan, Sumber Air, MCK, Prestasi dan metode Elbow terbukti dapat menentukan nilai K yang optimum yaitu nilai K=4. Berdasarkan penggunaan 3 (tiga) atribut terbaik dan nilai K=4 sebagai nilai K optimum berhasil didapatkan clustering yang paling maksimal dan ideal dengan nilai index terkecil yaitu 0.819 dengan menggunakan metode pengujian Davies-Bouldin Index.In the process of clustering the priority of the recipient Indonesian smart school cards with the K-Means algorithm, there are several problems that arise, namely the problem of selecting important attributes and determining the optimal value of K, so that the process is not maximum and is not ideal. Important attribute selection problems will be solved using proven XGBoost algorithm that can be used to solve problems such as in the process of clustering the priority of recipients of school KIP assistance. The results of the research showed that the XGBoost algorithm can determine the 3 (three) most important attributes, namely Father’s Work, Mother’s Production and Building Size from the 12 (twelve) attributs that exist: Father's Job, Mothers’ Work, Fathers’ Income, Mothers’ Revenue, Number of Dependants, Home Ownership, Electrical Resources, Land Area, Building Area, Water Resource, MCK, Performance and Elbow Method proved to determine the optimal K value of K=4. Based on the use of the 3 (three) best attributes and the value of K = 4 as the optimal K value, the maximum and ideal clustering with the smallest index value is 0.819 using the Davies-Bouldin Index test method.
关于带有K- means算法的智能印尼大学生帮助卡的优先权捕获过程,出现了几个问题,即重要属性选择问题和最佳值K值值问题,使集群过程不是最大的,也不是最理想的。关键属性选择问题将通过使用XGBoost算法来解决,该算法被证明可以用来解决诸如此类的问题,比如收集优先级受益人。研究结果表明,算法XGBoost可以定义属性3(三)最重要的就是爸爸妈妈的工作,收入和建筑面积的12(十二)的属性有工作的父亲,母亲,父亲的收入,收入、数量、土地所有权、电源、大面积的房子,建筑面积水源,洗衣和肘部的方法被证明可以决定成就价值最佳的K就是K = 4。使用3(3)最佳属性和值K=4作为最佳K值,成功地得到最充分的,最小值值为0.819,通过采用david - bouldin方法测试索引。在这个过程中,印尼聪明的学校卡片的首要含义是K-这意味着算法,有几个问题,却忽略了选择重要的品质和确定最佳价值的K的问题,所以进程不是最大的,也不是最理想的。重要的吸引力吸引力将通过可能用来解决这个问题的XGBoost算法来解决这个问题。results》研究那里那个《XGBoost算法可以个重大3(三)最重要的attributes, namely父亲的工作,母亲的制作和建设大小从12(十二)attributs那存在:父亲的工作,母亲工作,父亲‘收入,母亲’Revenue Dependants之号,Home Ownership,电资源、土地面积,建设区域,水研究资源,洗衣,演出和肘部方法proved to K = 4个重大之最佳K价值。3(3)最佳的attributes和值= 4,最佳的和理想的与smallest索引的结合是0.819,使用david - bouldin指数方法。
{"title":"Penerapan XGBoost untuk Seleksi Atribut pada K-Means dalam Clustering Penerima KIP Kuliah","authors":"Amiruddin Bengnga, Rezqiwati Ishak","doi":"10.37905/jjeee.v5i2.20253","DOIUrl":"https://doi.org/10.37905/jjeee.v5i2.20253","url":null,"abstract":"Pada proses clustering prioritas penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah dengan algoritma K-Means ada beberapa masalah yang muncul yaitu masalah seleksi atribut yang penting dan penentuan nilai K yang optimum sehingga membuat proses clustering tidak maksimal dan tidak ideal. Masalah pemilihan atribut yang penting akan diselesaikan dengan menggunakan algoritma XGBoost yang terbukti dapat digunakan untuk memecahkan masalah seperti pada proses clustering prioritas penerima bantuan KIP Kuliah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma XGBoost dapat menentukan 3 (tiga) atribut yang paling penting yaitu Pekerjaan Ayah, Penghasilan Ibu dan Luas Bangunan dari 12 (dua belas) atribut yang ada yaitu Pekerjaan Ayah, Pekerjaan Ibu, Penghasilan Ayah, Penghasilan Ibu, Jumlah Tanggungan, Kepemilikan Rumah, Sumber Listrik, Luas Tanah, Luas Bangunan, Sumber Air, MCK, Prestasi dan metode Elbow terbukti dapat menentukan nilai K yang optimum yaitu nilai K=4. Berdasarkan penggunaan 3 (tiga) atribut terbaik dan nilai K=4 sebagai nilai K optimum berhasil didapatkan clustering yang paling maksimal dan ideal dengan nilai index terkecil yaitu 0.819 dengan menggunakan metode pengujian Davies-Bouldin Index.In the process of clustering the priority of the recipient Indonesian smart school cards with the K-Means algorithm, there are several problems that arise, namely the problem of selecting important attributes and determining the optimal value of K, so that the process is not maximum and is not ideal. Important attribute selection problems will be solved using proven XGBoost algorithm that can be used to solve problems such as in the process of clustering the priority of recipients of school KIP assistance. The results of the research showed that the XGBoost algorithm can determine the 3 (three) most important attributes, namely Father’s Work, Mother’s Production and Building Size from the 12 (twelve) attributs that exist: Father's Job, Mothers’ Work, Fathers’ Income, Mothers’ Revenue, Number of Dependants, Home Ownership, Electrical Resources, Land Area, Building Area, Water Resource, MCK, Performance and Elbow Method proved to determine the optimal K value of K=4. Based on the use of the 3 (three) best attributes and the value of K = 4 as the optimal K value, the maximum and ideal clustering with the smallest index value is 0.819 using the Davies-Bouldin Index test method.","PeriodicalId":292481,"journal":{"name":"Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130150077","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-07-11DOI: 10.37905/jjeee.v5i2.20137
Firhan Akbar, T. Wrahatnolo
Gangguan beban lebih dapat terjadi pada jaringan distribusi yang berdampak pada pemadaman listrik konsumen. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis akibat pengaruh gangguan beban lebih terhadap overload shedding pada sebuah gardu induk. Pembebanan transformator gardu induk 150kV Sukolilo telah melebihi 50%, maka dari itu ketika salah satu transformator terjadi gangguan maka akan membuat pembebanan transformator yang lain meningkat. Penelitian dampak gangguan beban lebih terhadap Overload Shedding pada gardu induk 150kV Sukolilo ini menggunakan metode aliran daya dan kontingensi menggunakan ETAP 19.0. Terdapat 3 kondisi simulasi kontingensi yang dilakukan, yaitu 1 kondisi penghantar mengalami trip dan 2 kondisi transformator mengalami trip. Simulasi gangguan beban lebih yang terjadi pada kontingensi ke 1 hingga 3 mengakibatkan dampak pada sistem yang menyebabkan overload shedding harus bekerja. Pada kontingensi 1 dan 3 menyebabkan overload shedding tahap 1 bekerja sehingga memadamkan beban sebesar 18,7 MW, namun pada kontingensi ke 2 menyebakan hingga overload shedding tahap 2 memadamkan total beban sebesar 54,5 MW. Tahapan pelepasan beban pada gardu induk 150kV Sukolilo telah sesuai standar IEEE Std C37 106-2003 yaitu maksimal pelepasan beban pada tahap pertama yakni 10% setara 38,56 MW dan tahap kedua 15% setara 57 MW. Hasil simulasi overload shedding ini dapat mengurangi resiko pemadaman yang bekelanjutan.Overload fault can occur in the distribution network, resulting in consumer power outages. The purpose of this study is to analyse the effect of a fault on the overload of a substation circuit. Transformer loading of 150kV Sukolilo substation has exceeded 50%, thus if a fault occurs in one of the transformers it will make the loading of other transformers increase. This research on the impact of overload faults on Overload Shedding at the 150kV Sukolilo substation uses the power flow and contingency method using ETAP 19.0. There are 3 contingency simulation conditions carried out, namely 1 condition of the conductor experiencing a trip and 2 conditions of the transformer experiencing a trip. Simulation of overload faults that occur in contingencies 1 to 3 results in an impact on the system that causes overload shedding to work. In contingency 1 and 3 caused overload shedding stage 1 to work so that it extinguished a load of 18.7 MW, but in contingency 2 caused overload shedding stage 2 to extinguish a total load of 54.5 MW. The stages of load shedding at the 150kV Sukolilo substation are in accordance with IEEE Std C37 106-2003 standards, namely the maximum load shedding in the first stage is 10% equivalent to 38.56 MW and the second stage is 15% equivalent to 57 MW. The results of this overload shedding simulation can reduce the risk of continuous blackouts.
{"title":"Dampak Gangguan Beban Lebih Terhadap Overload Shedding Gardu Induk 150kV Sukolilo Surabaya","authors":"Firhan Akbar, T. Wrahatnolo","doi":"10.37905/jjeee.v5i2.20137","DOIUrl":"https://doi.org/10.37905/jjeee.v5i2.20137","url":null,"abstract":"Gangguan beban lebih dapat terjadi pada jaringan distribusi yang berdampak pada pemadaman listrik konsumen. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis akibat pengaruh gangguan beban lebih terhadap overload shedding pada sebuah gardu induk. Pembebanan transformator gardu induk 150kV Sukolilo telah melebihi 50%, maka dari itu ketika salah satu transformator terjadi gangguan maka akan membuat pembebanan transformator yang lain meningkat. Penelitian dampak gangguan beban lebih terhadap Overload Shedding pada gardu induk 150kV Sukolilo ini menggunakan metode aliran daya dan kontingensi menggunakan ETAP 19.0. Terdapat 3 kondisi simulasi kontingensi yang dilakukan, yaitu 1 kondisi penghantar mengalami trip dan 2 kondisi transformator mengalami trip. Simulasi gangguan beban lebih yang terjadi pada kontingensi ke 1 hingga 3 mengakibatkan dampak pada sistem yang menyebabkan overload shedding harus bekerja. Pada kontingensi 1 dan 3 menyebabkan overload shedding tahap 1 bekerja sehingga memadamkan beban sebesar 18,7 MW, namun pada kontingensi ke 2 menyebakan hingga overload shedding tahap 2 memadamkan total beban sebesar 54,5 MW. Tahapan pelepasan beban pada gardu induk 150kV Sukolilo telah sesuai standar IEEE Std C37 106-2003 yaitu maksimal pelepasan beban pada tahap pertama yakni 10% setara 38,56 MW dan tahap kedua 15% setara 57 MW. Hasil simulasi overload shedding ini dapat mengurangi resiko pemadaman yang bekelanjutan.Overload fault can occur in the distribution network, resulting in consumer power outages. The purpose of this study is to analyse the effect of a fault on the overload of a substation circuit. Transformer loading of 150kV Sukolilo substation has exceeded 50%, thus if a fault occurs in one of the transformers it will make the loading of other transformers increase. This research on the impact of overload faults on Overload Shedding at the 150kV Sukolilo substation uses the power flow and contingency method using ETAP 19.0. There are 3 contingency simulation conditions carried out, namely 1 condition of the conductor experiencing a trip and 2 conditions of the transformer experiencing a trip. Simulation of overload faults that occur in contingencies 1 to 3 results in an impact on the system that causes overload shedding to work. In contingency 1 and 3 caused overload shedding stage 1 to work so that it extinguished a load of 18.7 MW, but in contingency 2 caused overload shedding stage 2 to extinguish a total load of 54.5 MW. The stages of load shedding at the 150kV Sukolilo substation are in accordance with IEEE Std C37 106-2003 standards, namely the maximum load shedding in the first stage is 10% equivalent to 38.56 MW and the second stage is 15% equivalent to 57 MW. The results of this overload shedding simulation can reduce the risk of continuous blackouts.","PeriodicalId":292481,"journal":{"name":"Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133592937","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}